一、引言
新疆哈密石油基地所運(yùn)行DZL型角管式熱水鍋爐是由丹麥沃倫(Volund)公司引進(jìn),由上海四方鍋爐廠試制的熱水鍋爐,本鍋爐為組裝式角管結(jié)構(gòu)、燃煤鏈條爐排、層燃熱水鍋爐,強(qiáng)制循環(huán)。1#鍋爐房共有7臺14MW(20t/h)的單鍋筒縱置式鏈條鍋爐。于1994年11月份投產(chǎn)5臺,1996年12月份投產(chǎn)2臺,全部用于采暖和基地居民生活熱水供給。
二、DZL型角管式熱水鍋爐爐排的特點(diǎn)
(一)優(yōu)點(diǎn)
1、鏈條爐排運(yùn)行可靠,環(huán)保性能好,燃燒熱效率高,使用壽命長,鍋爐出力及效率均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求;
2、燃燒設(shè)備采用鱗片式鏈條爐排結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊,爐排間隙小,漏煤很少;爐排面較薄,冷卻條件好;維修方便,能夠在不停爐的條件下更換爐排片等特點(diǎn)。
(二)缺點(diǎn)
1、鍋爐爐排有效面積為13.32m2(寬3.7m,長3.6m),爐排面積熱負(fù)荷為111.87
kW/m2,接近設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的上限,這就意味著煤及其燃燒產(chǎn)物在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間短,致使燃料未完全燃燒,飛灰多、爐渣含碳量高,致使鍋爐在實(shí)際運(yùn)行過程中受熱面換熱能力下降,降低了鍋爐的熱效率。
2、由于爐排的有效長度短(僅為3.6m),燃煤燃燒穩(wěn)定性差。隨近幾年不斷應(yīng)用分層給煤裝置和犁式分煤器等新的燃燒技術(shù),但爐渣可燃物含量仍居高不下。煤層底部的大粒徑煤在火床的有效燃燒區(qū)域內(nèi)無法得到充分燃燒,增加了燃煤的固體不完全燃燒熱損失和飛灰熱損失,增加了鼓、引風(fēng)機(jī)的耗電量,不利于節(jié)能環(huán)保。
2008年委托吐哈油田鍋爐壓力容器節(jié)能監(jiān)測站對所用鍋爐進(jìn)行了熱效率測試,結(jié)果顯示,爐渣含碳量:1#、2#鍋爐在12%以上、5#、6#鍋爐均在15%以上(超標(biāo));燃煤燃燒穩(wěn)定性差,爐渣含碳量高。
三、原因分析
1、爐排結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析:設(shè)計(jì)爐排燃燒有效長度短,造成熱負(fù)荷低,使燃燒不良。要想使煤(包括揮發(fā)分和焦炭成分)在爐膛中完全燃盡必須具備適當(dāng)?shù)臓t排長度:鏈條爐排的長度,隨著鍋爐額定容量的大小不同,應(yīng)選取為5~6m為宜。而此鍋爐爐排有效長度僅為3.6m,是造成煤的燃燒時(shí)間短、燃煤燃燒穩(wěn)定性差而燃不盡的主要原因。
2、層燃爐燃燒特性分析:
分布圖中:
(Ⅰ)區(qū)域l表示新煤干燥和加熱區(qū);
(Ⅱ)從MA斜面開始析出揮發(fā)分,到達(dá)一定溫度時(shí)揮發(fā)分著火燃燒;
(Ⅲ)從NB開始,煤層進(jìn)入焦炭燃燒區(qū)。焦炭燃燒分為氧化區(qū)和還原區(qū):由爐排下面進(jìn)入煤層的空氣中的氧,在氧化區(qū)中很快耗于焦炭燃燒并放出大量熱量,因此氧化區(qū)的溫度是煤層中最高的;燃燒產(chǎn)物中的CO2上升進(jìn)入還原區(qū),與熾熱焦炭進(jìn)行還原反應(yīng),生成的CO和剩余CO2一同逸出煤層進(jìn)入爐膛;
(Ⅳ)鏈條爐排的最末端是煤的燃盡區(qū)和灰渣區(qū)。
煤的燃燒順序依次為:受熱干燥、揮發(fā)分析出并著火燃燒、焦炭燃燒和燃盡,最后形成灰渣;由于爐排速度過快,前部煤塊在爐中停留時(shí)間就縮短,造成燃燒不透而燃不盡,同時(shí)后部引燃區(qū)溫度降低,使著火點(diǎn)前移,從而使燃燒中心前移,灰渣中的可燃物就更多了,也是造成爐渣含碳量高的原因;從飛灰損失來看,爐排速度過快,有效燃燒面積減小,造成爐膛溫度降低,這些都會使飛灰熱損失增加。因此,爐排速度過快,
新疆哈密石油基地所運(yùn)行DZL型角管式熱水鍋爐是由丹麥沃倫(Volund)公司引進(jìn),由上海四方鍋爐廠試制的熱水鍋爐,本鍋爐為組裝式角管結(jié)構(gòu)、燃煤鏈條爐排、層燃熱水鍋爐,強(qiáng)制循環(huán)。1#鍋爐房共有7臺14MW(20t/h)的單鍋筒縱置式鏈條鍋爐。于1994年11月份投產(chǎn)5臺,1996年12月份投產(chǎn)2臺,全部用于采暖和基地居民生活熱水供給。
二、DZL型角管式熱水鍋爐爐排的特點(diǎn)
(一)優(yōu)點(diǎn)
1、鏈條爐排運(yùn)行可靠,環(huán)保性能好,燃燒熱效率高,使用壽命長,鍋爐出力及效率均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求;
2、燃燒設(shè)備采用鱗片式鏈條爐排結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊,爐排間隙小,漏煤很少;爐排面較薄,冷卻條件好;維修方便,能夠在不停爐的條件下更換爐排片等特點(diǎn)。
(二)缺點(diǎn)
1、鍋爐爐排有效面積為13.32m2(寬3.7m,長3.6m),爐排面積熱負(fù)荷為111.87
kW/m2,接近設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的上限,這就意味著煤及其燃燒產(chǎn)物在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間短,致使燃料未完全燃燒,飛灰多、爐渣含碳量高,致使鍋爐在實(shí)際運(yùn)行過程中受熱面換熱能力下降,降低了鍋爐的熱效率。
2、由于爐排的有效長度短(僅為3.6m),燃煤燃燒穩(wěn)定性差。隨近幾年不斷應(yīng)用分層給煤裝置和犁式分煤器等新的燃燒技術(shù),但爐渣可燃物含量仍居高不下。煤層底部的大粒徑煤在火床的有效燃燒區(qū)域內(nèi)無法得到充分燃燒,增加了燃煤的固體不完全燃燒熱損失和飛灰熱損失,增加了鼓、引風(fēng)機(jī)的耗電量,不利于節(jié)能環(huán)保。
2008年委托吐哈油田鍋爐壓力容器節(jié)能監(jiān)測站對所用鍋爐進(jìn)行了熱效率測試,結(jié)果顯示,爐渣含碳量:1#、2#鍋爐在12%以上、5#、6#鍋爐均在15%以上(超標(biāo));燃煤燃燒穩(wěn)定性差,爐渣含碳量高。
三、原因分析
1、爐排結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析:設(shè)計(jì)爐排燃燒有效長度短,造成熱負(fù)荷低,使燃燒不良。要想使煤(包括揮發(fā)分和焦炭成分)在爐膛中完全燃盡必須具備適當(dāng)?shù)臓t排長度:鏈條爐排的長度,隨著鍋爐額定容量的大小不同,應(yīng)選取為5~6m為宜。而此鍋爐爐排有效長度僅為3.6m,是造成煤的燃燒時(shí)間短、燃煤燃燒穩(wěn)定性差而燃不盡的主要原因。
2、層燃爐燃燒特性分析:
分布圖中:
(Ⅰ)區(qū)域l表示新煤干燥和加熱區(qū);
(Ⅱ)從MA斜面開始析出揮發(fā)分,到達(dá)一定溫度時(shí)揮發(fā)分著火燃燒;
(Ⅲ)從NB開始,煤層進(jìn)入焦炭燃燒區(qū)。焦炭燃燒分為氧化區(qū)和還原區(qū):由爐排下面進(jìn)入煤層的空氣中的氧,在氧化區(qū)中很快耗于焦炭燃燒并放出大量熱量,因此氧化區(qū)的溫度是煤層中最高的;燃燒產(chǎn)物中的CO2上升進(jìn)入還原區(qū),與熾熱焦炭進(jìn)行還原反應(yīng),生成的CO和剩余CO2一同逸出煤層進(jìn)入爐膛;
(Ⅳ)鏈條爐排的最末端是煤的燃盡區(qū)和灰渣區(qū)。
煤的燃燒順序依次為:受熱干燥、揮發(fā)分析出并著火燃燒、焦炭燃燒和燃盡,最后形成灰渣;由于爐排速度過快,前部煤塊在爐中停留時(shí)間就縮短,造成燃燒不透而燃不盡,同時(shí)后部引燃區(qū)溫度降低,使著火點(diǎn)前移,從而使燃燒中心前移,灰渣中的可燃物就更多了,也是造成爐渣含碳量高的原因;從飛灰損失來看,爐排速度過快,有效燃燒面積減小,造成爐膛溫度降低,這些都會使飛灰熱損失增加。因此,爐排速度過快,








